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五職礦長說安全|從人扛軌運到智控吊裝——探尋楊家山煤業有限公司韓家沖煤礦轉型密碼
2025-07-15 10:14:05          來源:湖南法治報 | 編輯:曾金春 | 作者: | 點擊量:87079         

湖南法治報全媒體記者 曾金春 通訊員 于秀磊

近年來,湖南錨定礦山行業高質量發展目標,將機械化、智能化開采理念深植行業發展實踐,以科技創新驅動產業升級,全面推進綠色礦山建設。

4月,湘中丘陵的褶皺間漫涌著翡翠潮汐。楊家山煤業有限公司韓家沖煤礦的百米井下,橘紅色的單軌吊機車沿著銀色軌道往來穿梭。這座始建于1995年的礦井,歷經近3年的運輸系統變革,實現了從人扛軌運到智能穿梭的飛躍式發展,為傳統礦山的轉型升級提供了可觸摸、可復刻的“湖南范式”。

技術革新破局,解鎖井下運輸新范式

在婁底市新化縣溫塘鎮,韓家沖煤礦作為一家股份制企業,正以其獨特的發展歷程和創新變革,書寫著煤礦的新篇章。2020年,韓家沖煤礦成為保留的升級改造礦井,規劃生產能力達30萬噸/年,這一身份的轉變,不僅承載著政策的支持與期望,更開啟了其探索高效生產、安全運營的新征程。

2020年,國家礦山安全監察局開展“機械化換人、自動化減人”科技強安專項行動,為煤礦安全發展指明了方向。

在煤礦產業向機械化、智能化加速邁進的進程中,井下輔助運輸逐漸成為制約煤礦安全高效生產的關鍵瓶頸。

針對韓家沖煤礦在推進機械化開采過程中面臨的運輸難題,國家礦山安全監察局湖南局監察執法一處主動下沉一線,深入調研礦井實際情況,通過精準把脈、靶向施策,為企業破局發展提供專業指導。

監察執法一處在現場監察中指出:“結合礦井開拓布局、地質條件以及巷道支護特性,參照行業前沿技術裝備,建議引入單軌吊輔助運輸系統。煤礦必須改變傳統的運輸思路,才能提升礦井的發展后勁。”

“煤礦的根本出路在于機械化。”楊家山煤業有限公司總經理康金文轉變發展思路。

韓家沖煤礦經過多輪審慎研討與方案對比,最終敲定采用單軌吊輔助運輸系統。2022年8月,韓家沖煤礦開始技改提能改造。

2024年初,經多地跨省考察調研,韓家沖煤礦博采眾長,投入4000多萬元,引入DCR225/110Y防爆柴油機單軌吊機車、MG/730-WD型雙滾筒采煤機、SGZ730/320刮板機等。單軌吊機車的投入應用,從根本上解決了礦區長期以來面臨的井下運輸難題,為煤礦綜合機械化采煤的全面推行掃除了關鍵障礙。

機電礦長康永輝算了一筆賬:傳統礦車運輸需鋪設大量軌道,運輸大型設備時軌道壓壞、掉道等問題突出,每年維護成本高達15萬元。而單軌吊采用頂部懸掛設計,徹底擺脫地面條件制約,不僅將軌道維護費用削減70%,更顯著提升運輸安全系數。

煤礦工作人員日常檢查單軌吊機車。

單軌吊實戰顯效,賦能煤礦高效生產

設備更新號角響,技術升級戰鼓擂。

由于是全新的機器設備,這使得單軌吊機車在安裝初期就遭遇了問題:單軌吊車需要預先在巷道頂部搭設吊軌,后再由工人將單軌吊機車掛到吊柜上,但巷道底部凹凸不平,工人不好使力。面對安裝困境,生產礦長劉平華反復鉆研、多番嘗試,最終創新性地提出解決方案:在巷道底部搭建鋼制支護平臺。這一舉措不僅有效平整了作業地面,還顯著縮短了巷道上下空間距離。隨后,兩名礦工默契配合,借助“吊葫蘆”的牽引助力,順利將單軌吊機車精準吊裝至軌道之上,成功攻克安裝難題。

“以前井下運輸最大的隱患就是跑車事故。特別是在運輸超大超重設備時,掉道事故頻發,走人工通道不僅麻煩,還極易引發安全事故。如今,單軌吊的投入使用,徹底改變了這一局面。”運輸隊長謝國勝說。

解決安裝難題后,技術團隊因經驗匱乏,在設備維護環節再陷困境。去年在大型材料運輸作業中,機車突發故障:雖能正常啟動,卻始終無法運行。機電團隊反復排查,卻始終未能找到癥結所在。無奈之下,煤礦只能緊急聯系設備廠家。幾天后,廠家維修人員抵達現場,僅用幾分鐘勘測,便迅速鎖定問題——超速保護傳感器誤動作。

這件事給機電工周勤春帶來極大觸動,他當即組織機電維修團隊全程跟隨技術人員學習,抓住每一個機會請教問題。經過一周的潛心鉆研與實踐,團隊技術水平顯著提升,此后礦內機電故障均能自主高效解決。

2024年,韓家沖煤礦向1132綜采工作面運送了70個液壓支架、采煤機、刮板機等大型設備。在單軌吊的高效運作下,這些設備全部安全、快速地送達工作面。

總工程師伍楚恒向記者展示的一組數據,直觀呈現出單軌吊帶來的顛覆性改變:傳統軌道礦車運輸線每班需配備18名作業人員,而新啟用的單軌吊機車僅需5人即可完成操作;物料從地面到工作面需3小時,單軌吊機車實現一站式直達運輸,時間縮短至1小時,運輸效率提高300%,顯著降低人力成本的同時大幅提升了作業效能。

“過去轉運大型設備,全靠肩挑背扛、人力推拉,不僅勞動強度大,還十分危險。現在可大不一樣了,只要輕輕按下遙控器,設備就能平穩運輸,工作輕松又安全!”礦工康次平難掩喜悅地向記者分享道。

精耕細作強管控,生產效能實現躍升

憑借精細化管控,實現生產效能飛躍式提升。

4月10日,在礦井巷道巡查中,一名未按規定進入躲避洞的礦工,不僅被處以100元罰款,還需要“回爐”培訓。這種“鐵腕”管理手段,為單軌吊運輸系統的安全高效運行筑牢屏障。

安全防線需環環相扣。韓家沖煤礦從制度與監管雙向發力:一方面,完善安全管理制度,細化各崗位安全職責,規范操作流程標準;另一方面,組建安全巡查小組,對單軌吊運輸作業開展不定期突擊檢查,以“零容忍”態度嚴處違規行為,全方位織密安全生產防護網。

設備狀態是運輸穩定的關鍵。韓家沖煤礦通過建立精細化設備臺賬,實時記錄單軌吊機車保護性能、水溫、機油壓力等核心數據,并進行動態跟蹤,全面掌握設備運行情況。同時,礦方與設備廠家深度合作,定期邀請技術專家檢測維護,每月至少開展3次全面巡檢,及時更換磨損部件,以預防性維護保障設備高效運行。

設備運行離不開專業技術支持。韓家沖煤礦構建系統化人才培養體系,對單軌吊機車維護及操作人員實施分層分類培訓:新員工完成基礎操作培訓,老員工參加技能進階課程。培訓后采用“理論考試+實操考核”雙軌評估,兩項均達標者才能獲得操作資質,從源頭上確保設備操作維護的專業性。

“4月6日,本月運輸系統技能培訓順利收官。我們致力于讓每位員工都能懂原理、知性能、會操作、會維護,為安全生產筑牢根基。”康永輝介紹道。

單軌吊機車投用后,韓家沖煤礦運輸效率提升50%,運營成本降低30%。憑借智能化安全技術,全年運輸作業實現“零事故”。實踐表明,單軌吊輔助運輸系統比傳統方式更安全高效,實現重型液壓支架安全整體搬運,降低人員作業風險,提升安全水平,實現安全與效益雙贏。

“近兩年來,韓家沖煤礦將單軌吊輔助運輸系統建設作為落實‘八條硬措施’的關鍵抓手,同步納入治本攻堅三年行動任務清單,集中力量推進建設工作。”監察執法一處監察員對記者說。

今年,韓家沖煤礦全力推進綜合機械化采煤升級。監察執法一處主動靠前服務,不僅派出監察員幫扶指導,還組織煤礦技術骨干赴先進礦區考察調研,助力完善升級改造方案,為智能化轉型夯實基礎。

“未來,我們將以更加堅定的決心、更加有力的措施,全面推動煤礦機械化轉型升級,同步加速綠色礦山建設進程,為行業高質量發展筑牢根基。”楊家山煤業有限公司負責人表示。

責編:曾金春

一審:曾金春

二審:伏志勇

三審:萬朝暉

來源:湖南法治報

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